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技術丨5000t/d生產線篦冷機壓床事故的成因與控制

來源:http://www.www.www948aa.com/ 人氣: 發表時間:2017-03-09 15:06:50

據了解,多數水泥生產廠家5000t/d篦冷機在使用過程中,都曾出現過篦冷機熟料壓床事故,對產質量造成嚴重影響。對此,筆者就本廠5000t/d新型干法水泥生產線篦冷機壓床的成因與控制,進行了分析和研究。

1 篦冷機的相關情況


我廠使用的篦冷機是南京水泥工業設計院提供的NC42340推動篦式冷卻機,采用先進的控制流篦冷機新技術,優點在于充分提高了熟料的驟冷效果并有效降低篦冷機出料溫度,進一步提高二次風溫和三次風溫,減少熟料冷卻用風量,大幅提高篦冷機的熱回收率以及設備運轉率和易磨損件的壽命,確保燒成系統的穩定高效、高運轉率和低能耗。


篦冷機的主要規格參數:
規格:4.2×34.0m;
生產能力:5500~6000t/d;
入料溫度:1400℃;
出料溫度:≤65℃+環境溫度;
篦冷機有效面積:133.2m2;
篦床沖程次數:4~25次/min;
篦床沖程:130mm(正常)、140mm(最大);
傳動方式:液壓三級(段)傳動,壓力≤30MPa。

2 篦冷機壓床事故的成因

2.1篦冷機壓床事故原因

高溫熟料堆積在篦床上,由于某種原因未能冷卻并移動,導致壓住一段篦床迅速增厚,液壓傳動系統負荷過高跳停,篦床并使第一級傳動無法再次正常起動,此時高溫熟料粘連結合成大塊,輕則30~40t熟料,重則60~100t熟料。

2.2篦冷機壓床成因的分類

篦冷機發生壓床事故的原因可分為兩大類。一是由于機械或電氣設備故障,篦床或冷卻風機無法運行,加之采取措施不力,引起高溫熟料(1100~1400℃)堆積并凝固的壓床事故。二是由于工藝技術管理、操作中出現問題,未及時得到糾正而造成壓床事故。

3 篦冷機壓床事故的分析控制

要避免發生篦冷機壓床,就必須對壓床事故的不同形成原理進行分析,并有針對性地采取措施,使之處于受控狀態。

3.1設備故障引起的壓床事故

3.1.1冷卻風機故障引起的壓床事故

I段篦板冷卻風機因軸承、電機、葉輪損壞停止運行時,對高溫熟料不能有效冷卻,在Ⅰ段(特別是階梯篦板處)的1100~1200℃高溫熟料中的C3A、C4AF等成分還帶有液相,極易粘結成大塊,導致篦床推壓迅速升高,液壓傳動系統負荷過高(≥14MPa)跳停,并無法再次正常起動,同時窯內熟料還不斷落入,使篦床進一步壓死,此時只有被迫停窯人工處理。

在此有兩點須注意:(1)熟料冷卻不良結塊;(2)系統負荷過高跳停。

只要在操作控制上能避免以上兩種情況的出現就可以杜絕事故,因此操作員在某臺篦板冷卻風機 停止運行時,可不停窯采取以下措施:


(1)迅速將其它冷卻風機風量開大,加強熟料冷卻;

(2)迅速將篦床速度增加3~5次/min,降低料層厚度,減輕篦床負荷;

(3)降低窯速(2.5~3r/min),減小出窯熟料,隨之減小投料量至300t/h;

(4)通知現場崗位工加強巡檢,并注意篦床溫度、壓力、漏料等情況;

(5)通知現場機電人員盡快修復。

如情況惡化,出現篦板溫度居高不下、篦板嚴重漏料、熟料結大塊等情況時,應果斷止料停窯保溫,防止事故擴大,待設備修復后運行。

3.1.2篦冷機跳停故障引起的壓床事故

篦冷機Ⅰ段或Ⅱ、Ⅲ段因篦板損壞、篦床變形、液壓系統故障、破碎機堵塞等原因跳閘停機時,中控員未采取有力措施,導致熟料大量堆積在篦床上,料層增厚后不能得到有效冷卻,熟料粘結成大塊,進一步使篦床無法正常起動,被迫停窯人工處理。這種情況下,往往只有幾分鐘的時間,要求中控員能快速反應,迅速采取措施,設備的問題雖需要檢修,但可避免壓床事故,也為檢修后及時恢復生產爭取時間。

在篦冷機跳停的操作控制:

(1)Ⅰ段跳停,逐步降窯速,如5分鐘內未能恢復,立即先停窯后止料,掛輔傳進行保溫操作;

(2)Ⅱ段跳停,逐步降窯速,降Ⅰ段篦速,如8分鐘內未能恢復,立即先停窯后止料,掛輔傳進行保溫操作;

(3)Ⅲ段或破碎機跳停,逐步降窯速,降Ⅰ、Ⅱ段篦速,如12分鐘內未能恢復,立即停窯止料,掛輔傳進行保溫操作。

3.2  工藝技術管理問題造成的壓床事故

3.2.1篦冷機操作參數控制失調造成的壓床事故

在有些新操作員剛進入工作時,或有些新線投產時管理人員由于經驗不足,對篦冷機的調整思路不明確,窯產量與篦速之間、篦速與料層厚度之間、料層厚度與用風量之間的關系不匹配,在提產量時篦速及冷卻風量控制過小,導致料層過厚、熟料冷卻不好,最終引起壓床事故。

為杜絕這種壓床事故,對新投產的生產線及操作員新手,要重視篦冷機的調整,操作時采取寧高勿低的原則,并加強學習、總結經驗,嚴防事故的發生。

3.2.2篦冷機堆雪人造成的壓床事故


在回轉窯正常過程中,篦冷機都會存在堆雪人現象,如果未重視并及時處理,雪人堆得過大,不僅會對窯二次風溫、火焰形狀產生較大影響,還存在雪人倒塌時突然壓死篦床的風險。一般雪人堆大后會重達數噸,突然倒塌后造成篦床局部承載過大,篦床不平衡發生變形,篦板之間摩擦加劇,導致篦床推壓突然升高,液壓傳動系統負荷過高(≥14MPa)跳停,并無法再次正常起動。

對此在正常過程中,操作中保持較大的階梯篦板、Ⅰ段空氣梁風機風量,采用較快的篦速,勤打前部空氣炮,同時現場應加強篦冷機前堆雪人的檢查,可裝備推雪人裝置定時進行清理或人工清理,防止雪人堆大堆高。如雪人已堆大,可采取先提篦速拉薄料層的方法,做好準備迎接雪人倒塌的沖擊。

3.2.3窯內大量掉窯皮或沖料造成篦床壓死

在回轉窯的預熱器塌料或窯內大量掉窯皮時,會引起大量物料涌入窯內,如處理不當,窯內高溫熟料在1~3分鐘內大量進入篦冷機Ⅰ段,造成篦床大量堆積熟料,篦床推壓突然升高過負荷跳停,發生壓床事故。

因此在預熱器塌料或窯內大量掉窯皮時,操作員應迅速觀察到變化并作出判斷,迅速采取降低窯速(2r/min內)、加快篦速、加大尾排拉風等方法,預熱器塌料的還應加大頭煤量,讓物料停留在窯內,避免篦冷機壓床事故。

3.2.4火焰觸料,熟料發粘引起的壓床事故

有時當噴煤管調整不當,火焰下射掃料,未完全燃燒的煤粉滲入熟料,混有煤粉的熟料掉入篦冷機后,使熟料溫度高而發粘、結塊,并極易堆高大雪人,這種工況下稍不注意就容易發生篦板壓床事故。

當發現有火焰觸料,熟料發粘的現象時,應及時調整火焰坐標或煤管一次風,防止火焰下擺觸料,并密切注意階梯篦板處熟料情況,如有發粘堆雪人結大塊情況時,用人工進行處理。

3.2.5熟料燒流時發生的壓床事故

在新窯或新更換了窯磚的窯投料時,煅燒頭煤過多或窯內生料成分過低,造成出窯熟料還呈現液相狀態,在篦床上凝結成塊,甚至液相熟料滲入篦板堵塞篦孔,使篦床推壓急劇上升,篦床迅速被壓死。因此在窯內發現熟料呈現有液相時,嚴禁其落入篦床上,一旦有大量液相的熟料落下篦床,就必須迅速停窯,只能減小事故進一步擴大。為防止窯內出現燒流現象,一是在新窯長時間升溫后,投料要果斷迅速,風、煤、料、窯速要配合適當,窯頭與中控員要加強聯系,熟料有發粘時及時拉大風量,提高窯速,杜絕燒流;二是在正常煅燒時,配料時注意防止KH過低、溶劑礦物過多,頭煤適當,杜絕燒流。

4  篦冷機正常生產控制重點

(1)篦冷機的操作首先要注意產量與篦速、篦速與料層厚度、料層厚度與用風量之間的關系。

(2)為較好地冷卻熟料,防止“紅河”現象的出現,篦冷機的操作宜采取厚料層、大風量方式(注意篦下壓力和篦床推壓,保證設備安全運行),風量以不長時間吹穿為準。相應的各段篦速應根據料層厚度來進行調整,因此要求窯中控與窯中崗位加強聯系,及時對應現場進行調整。各段料層厚度:一段600~700mm,二段500~600mm,三段400~500mm。

(3)有余熱發電的,在其投入后,在盡量穩定二次風溫(1100℃)的前提下,可適當提高一段篦速,讓熟料在二段冷卻,提高余熱發電中溫區溫度。

(4)窯產量與篦速要匹配。因窯有出料不穩定的因素,在篦速控制上應保有適當富余能力,特別是在窯有沖料預兆時(如投料初期),應提前加快篦速,增加篦冷機用風量,加大窯頭排風機風量。

(5)為保證熟料急冷和二次風溫,一般一段各室風機應開至80%~90%。

(6)篦冷機前部的推雪人裝置,一般每班應動作一次,防止堆雪人。在窯內結粒較差或掉窯皮時應增加頻次。注意加強篦冷機灰斗放料工作,杜絕灰斗積料過多造成篦冷機設備事故。

(7)注意破碎機電流,防止大塊物料過多卡死。

5  結束語

總之,篦冷機壓床事故的發生是一個復雜的過程,與回轉窯的整體調整控制密不可分,要達到完全杜絕壓床事故,就要求我們在工藝技術管理上認真總結,歸納分析各個方面的關系,不斷提升工藝技術管理水平,提高操作員操作能力,加強細節管理,避免篦冷機壓床事故的發生

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